分离、提纯出其中有用的物质,比如沥青、苯、苯胺等。毕竟,按照最初的设计,这些煤焦油气体直接排放进大气实在是太可惜了。可以说既会造成不小的污染,也白白浪费了其中大量有用的物质成分。
后来政务院听取了他们的意见,然后组织了一帮对煤化工几乎毫无了解的二把刀技术员们开始更改设计,利用现有的简陋的技术手段和设备开始试图回收煤焦油。
不过这个过程从一开始就进行得很不顺利。从煤炭干馏窑出来的气体按原本设计是要经过一根平放的铸铁管道通往另一个设备的,只不过在这个过程中快速冷凝的沥青成分大量堆积在管道内壁下部,造成管道堵塞。发现问题后,恍然大悟的技术人员们不得不再次更改设计,将原有管道拆除,改为竖直放置,这样沥青即使冷凝也会因为重力影响而掉落在管道底部。同时在底部安装了一个可活动的装置,定时将堆积在管道最下方的沥青掉落到更下一层,以便工人们对其进行收集。
最简单沥青的收集问题解决后,这些人又开始对煤焦油气体中其他重要成分(苯、苯胺等物质)依据起沸点不同进行分别回收。只是这个过程极为复杂,技术人员们虽然已经在实验室的条件下完美地运用蒸馏结晶法分离出了沥青、苯、苯胺等成分,但是在实际大规模工业化生产的尝试中却屡遭不顺。
先是河南玻璃厂制造的水银温度计刻度不准,浪费了大家很多时间和精力。后来温度计的问题解决后,因为管线的排布与设计大家又纠结了很长时间,最后才勉强按照各成分沸点不同从高到低开始依次冷凝、收集,并且在实际收集中采取二次加热,以更好地对各个成分进行提取。
收集后得到的物质成分一般都比较杂,接下来的提纯与去杂也是一个令人感到头疼的问题,技术人员们至今仍然没有拿出一个令众人都能感到信服的方案出来。大家提出的方案很多,但是受限于现有的技术条件和物质基础,都有这样那样的不足。
最后一个问题最令人感到棘手。目前无论是煤气管道和冷凝设备,由于体型较大,采用的都是整体铸造的铸铁管道与设备。由于缺乏防腐措施,煤焦油气体对这些管道和设备的腐蚀较为严重。也就是说,如果无法有效解决防腐问题,这些管道和设备的使用寿命都将被大大缩短。等到设备因为腐蚀严重需要更换时,不但费时费力,从经济角度来说也相当不划算。
所以后来有人建议是否能够使用陶瓷管道与设备,不过紧接着问题又来了,穿越众里面也没有会烧制陶瓷的人啊,而